1. 建立改善小组成员
2. 目录
Plan:分析支架不良现状找出问题,找出影响主因素,制定措施,制定行动计划。
Do:实施行动计划。
Check:评估结果(分析数据)。
Action:标准化和进一步推广,并在下一个改进机会重新使用PDCA。
3. 分析现状,找出存在问题。(列出统计数据,找出问题最严重的引起故障模式)
4. 确认问题:1. 支架镀锌不良个数为319,不良率为1.17%
2. 支架油脂问题个数为33个,不良率为0.12%
3. 支架缺损不良个数为26个,不良率为0.1%
4. 支架螺纹孔损伤个数为25,不良率为0.09%
改善主题:镀锌不良支架所占的不良比例最高,改善的目标。
目标设定:将不良控制在0.08%。
1. 分析镀锌不良集中在哪个部位。
2. FND-A加强与电镀交流,共同控制不良。
3. 对电镀员工进行滚动培训15天间隔,并将装配反应的不良支架现场培训。
4. 对同一槽的支架进行每30min抽检。
5. 改善电镀员工工作环境,从架上取下支架的步骤,以及检查支架的顺序。
此环节,装配部门只能反应出现的问题,建议改善的方法,具体改善由电镀完成。
镀锌不良部位top3(数据来自QC每周的数据统计)
镀锌不良部位top3重点改善:每周一次与电镀部门交流及沟通,一周发现的问题,需要改进的措施,并反应与行动计划,共同控制支架的不良。
支架油脂分析现状,找出存在问题。
确认问题:1.支架不刷油个数为18个,不良率6.63%。
2.支架油脂不纯净个数为6个,不良率为2.21%。
3.支架刷油质量不准个数为5个,不良率为1.84%。
4.支架刷油位置不准个数为4个,不良率为1.47%。
改善主题:支架没有刷油问题。
目标设定:目标为0. ——客户要求;部门要求
现状分析,找出产生问题的因素:
1. 人员操作资质不全面。
2. 操作方法不好实施。
3. 与员工没有很好的互动。
现状分析;操作资质;资格证书;作业指导书;检验指导书
现状分析;操作方法;
现状分析;与员工互动,达成共识。 产线巡查,每两个小时质量巡检,滚动培训,从效果出发。每小时工作计划表,与员工互动,达成共识。
5. 找出影响问题的主要因素。
操作方法:产线需要改进的地方,优化的地方。
员工操作资质:员工的操作熟练度,以及对此站位的重要性理解;重点加强员工的技能培训,以及line leader与员工的互动,达成共识。
制定措施,提出行动计划。
寻求可能的解决方案——鱼骨图——测试并选择——提出行动计划和相应的资源
1. 正确培训员工新的操作方法,做好培训记录。
2. 加强员工的技能提升,主动与员工沟通达成共识。并鼓励多提改善建议。
3. 从效果出发,客户的角度出发,告诉重要性。
实施行动:1. 培训记录表:每月的1号和5号进行员工培训,加强质量意识。
6.评估结果(分析数据)
7.有形成果
1. 实现了客户要求,部门要求
2. 提高了站位cycle time将原来的16s提高到15.5s。
3. 避免了支架混料。
4. 减少了员工劳动强度。
无形成果
1. 解决问题的能力提高
2. 沟通与协调能力提高,以及团队精神更佳。
3. 激发各位做事情的热情
8.在下个改进机会中重新使用PDCA
通过本次项目的改善,我们组每一位成员都有了很大的提高,特别是解决问题的能力。团队氛围更佳的融洽,对工作更富有激情。我们会将在改善学习到知识运用工作中,及下一次改善中。
欢迎大家多多评论,讨论。
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