目标管理案例分析(QCC案例分析)

 2025-09-07 06:45:01  阅读 544  评论 0

摘要:案例:改善课题——降低圆周爆接工序不良率一、公司简介公司名称:有限公司 成立时间:投资金额:万元 生产能力:雇员总人数:800人 主要产品:QCC小组名称:野狼组 组长:二、组立线工艺流程简介组立线工艺流程简介如图所示。三、QCC小组简介QCC小组简介如表四、改善活动

案例:改善课题——降低圆周爆接工序不良率

一、公司简介

公司名称:××××有限公司 成立时间:××××

投资金额:××万元 生产能力:××

雇员总人数:800人 主要产品:××

QCC小组名称:野狼组 组长:××

二、组立线工艺流程简介

组立线工艺流程简介如图所示。

三、QCC小组简介

QCC小组简介如表

四、改善活动计划

改善活动计划如表所示。

五、选题理由

选题理由如图所示。

表2 QCC小组简介1

六、组立线工艺流程

组立线工艺流程如图所示。

七、目标设定(改善周期:6个月)

目标设定如图所示。

1.可行性论证

(1)2010年7月曾达到3058PPM,已与3000PPM的目标接近。

(2)通过技术人员和焊接组长的指导,组员的技能逐步提高。

2.原因分析

原因分析如表、图所示。

2010年4月—12月组立线圆周焊工序不良统计

2010年4月—12月组立线圆周焊工序不良排列

3.要因确定

根据现场现物的原则对8个末端因素逐一进行验证。

(1)起弧不良的要因验证。

原因①:焊丝桶罩未固定,如图所示。

焊丝桶罩未固定

现场检查了焊丝简罩稳定状况:生产2465PCS,落地1次,产生1台不良,不良率:406PPM。

原因②:送丝管弯曲多,如图所示。

现场进行对比实验:送丝管曲处多,送丝不畅,产生起弧不良。

送丝管弯曲多

原因③:送丝管清扫次数少。

现场确认送丝管干净度及清扫记录,每月清扫2次,送丝管干净,现场确认非要因。

原因④:托盘清扫次数少。

现场检查托盘干净度及清扫记录,每班2次清扫,托盘干净。

(2)现场确认非要因。

原因①:同心度校正方法不当,如图2-22所示。

用目视与百分表校正同心度两种方法进行对比试验,目视校正误差较大,焊偏不良产生。

同心度校正方法不当

原因②:吸入栓保护盖安装不良。

现场检查全部焊机吸入栓保护,盖安装情况及其影响,全部保护盖安装合格,无碰撞,定位良好。现场确认非要因。

原因③:定位块设计不完善,如图所示。

现场确认使用中的30个托盘定位块的使用情况,10个托盘定位块有被焊渣卡死现象,压缩机易被夹偏。

定位块设计不完善

原因④:焊接知识培训少。

抽查员工培训记录,现场考核作业者对不良的判断能力。半年内人均培训不到20小时,40%的作业者不良判定能力差,焊接技能不足。确认为要因。

3.最终要因筛选确认结果

(1)起弧不良的要因:

●焊丝桶罩未固定。

●送丝管弯曲多。

(2)焊偏的要因:

●同心度校正方法不当。

●定位块设计不完善。

●焊接知识培训少。

4.制定对策

制定对策如表所示。

5.对策的实施

实施一:焊丝桶罩改善——安装三个固定片。

改善前如图所示。

焊丝桶罩改善前

改善后如图所示。

焊丝桶罩改善后

实施二:送丝途径改善。

送丝途径改善前如图所示。

送丝途径改善前

送丝途径改善后如图所示。

送丝途径改善后

对策一、对策二实施效果如表所示。

对策一、对策二实施效果

实施三:旋转同心度保证——1次/月用百分表校正旋转同心度。

旋转同心度改善前如图所示。

旋转同心度改善前

旋转同心度改善后如图。

旋转同心度改善后

实施四:定位块改善。

定位块改善前如图所示。

第一次改善:

增设防护板如图所示。

增设防护板

效果检讨:焊偏不良率对比如图所示。

第二次改善:

定位块形状改善:下端磨成月牙形,如图所示。

效果确认:焊偏不良对比如图所示。

焊偏不良率对

图定位块形状改善

焊偏不良对比

对策三、对策四实施效果如图所示。

实施五:焊接分科会及目标管理活动持续开展。

1)以焊接分科会的形式进行焊接知识交流、学习(1次/月),如表所示。

通过焊接知识的学习,作业者掌握了圆周焊的作业要领,提高了异常应对能力。

(2)作业日报填写及班别成绩公布,如图所示。

(3)个人成绩每天公布:成绩优秀者奖励,促使未达标者向优秀者靠拢,如表所示。

6.总效果检查

2011年2月—6月圆周焊接工序不良率推移如图所示。

2011年2月—6月圆周焊接工序不良率推移

改善前后圆周焊接工序不良项目对比:改善后起弧不良、焊偏由原来的第1位、第2位降到第3位、第5位,如图所示。

改善前后圆周焊接工序不良项目对比

改善前后圆周气密泄漏不良对比:活动后泄漏不良率下降34%,如图所示

改善前后圆周气密泄漏不良对比

7.巩固措施

巩固措施如表所示。

8.效果维持

不良率呈稳步下降趋势,如图所示。

9.体会与今后课题

活动体会如表所示。

为了对应2001年360万台生产,组立线今后的课题:

缩短焊接时间,降低工序不良。

项目报告完成:谢谢公司领导及QCC小组成员的支持与付出。

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